摘要:本文以某水站為研究對象,對石英砂濾料在該站的使用情況進行專題探討。對歷次發(fā)生的石英砂濾料截污能力再生這一工作進行剖析,找出影響再生程度的各種行為及因素。通過汲取歷次濾料層被污染后處理過程中的經(jīng)驗救訓,認識到被污染的石英砂濾料截污能力再生的關(guān)鍵在于能否得到及時科學的處理,也就是尋求系統(tǒng)科學的濾料再生方案并付諸實施。
石英砂濾料再生方案制定后,分析確定以含油量作為重要的衡量指標進行效果檢查。
通過兩次代表性的方案執(zhí)行,對比執(zhí)行前后的含油指標,檢驗石英砂濾料再生方案的可行性,,并進行經(jīng)濟核算,同時補充鞏固措施,加以完善。
0、前言
建站投產(chǎn)以來,該水站一直采用立式石英砂壓力濾罐作為后續(xù)污水處理設(shè)備,共8座壓濾罐,每4座為一組同時投運,其余4座為一組備用,石英砂濾料更換周期為1年。
1、石英砂濾料的使用簡介
石英砂濾料層被污染甚至“中毒”后,使用周期縮短,并嚴重影響污水處理站的污水凈化工作,使濾后水質(zhì)難以達標。
水站曾發(fā)生多次石英砂濾料被污染(濾料“中毒”疲勞污染、深度污染)的情況,雖盡力挽救,仍難以排解傷害。經(jīng)過對2001年以來歷次發(fā)生的石英砂濾料被污染(以濾前水正常時的濾后水超標為準)狀況的調(diào)查統(tǒng)計,共發(fā)生輕重不一的濾料被污染的情況36次,污染嚴重的有5次。污染不重時通過處理石英砂濾料可繼續(xù)使用,但截污能力下降,迫使該站提前更換濾料,使石英砂濾料更換周期縮短。污染嚴重時雖經(jīng)處理,但對通過的污水已起不到凈化的作用,甚至濾前水通過濾罐后變得更臟,直接造成當前濾料報廢,致使水質(zhì)處理工作很是被動,并造成經(jīng)濟損失。
2、對石英砂濾料截污能力再生的理論探討
2.1、影響石英砂濾料截污能力恢復(fù)程度的因素
經(jīng)過歷次對恢復(fù)濾料截污能力所做工作的分析,初步認為影響石英砂濾料截污能力再生的因素如下表1。
表1
序號 | 影響因素 | 影響程度 |
1 | 濾料再生效果差 | 主要 |
2 | 濾罐超負荷運轉(zhuǎn) | 次要 |
3 | 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)不正常 | 次要 |
4 | 污染重 | 次要 |
5 | 濾料老化 | 次要 |
6 | 濾料層次被破環(huán) | 次要 |
7 | 配水系統(tǒng)堵塞 | 次要 |
8 | 藥劑效果差 | 次要 |
9 | 濾料填裝不標準 | 次要 |
10 | 濾罐阻力圈損傷 | 次要 |
11 | 化驗結(jié)果不準 | 次要 |
12 | 其他 | 次要 |
進一步分析認為:作為恢復(fù)石英砂濾料截污能力的主要手段—濾料再生,效果差是影響石英砂濾料截污能力恢復(fù)程度的主要因素。
2.2、石英砂濾料再生的關(guān)鍵
通過汲取歷次石英砂濾料層被污染后處理過程中的經(jīng)驗教訓,認識到:石英砂濾料再生的關(guān)鍵在于能否得到及時科學的處理。這是眾多污水處理站的共同難題,也是潛在的效益增長點,希望能和眾多的污水處理工作者集思廣益,攻克難關(guān),共同受益。
2.3、評價主、客觀原因在石英砂濾料再生過程中產(chǎn)生的影響
經(jīng)過驗證比較,確認無專人負責、無系統(tǒng)科學的濾料再生方案兩項原因觸及濾料再生的根本。
3、針對性舉措
3.1、濾料再生方案的簡介如下表2:
表2
方案中的各個環(huán)節(jié) | 備料 | 篩選清洗劑 | SLP-2A互溶劑,存放化工廠隨時取用(1.7t) |
反沖用水濾后水臟時 | 1.使注水罐中水倒回;2.消防用水(與油路聯(lián)系) | ||
工具用 | 互溶劑投加工具 | 自吸泵,塑料管或水龍帶 | |
運輸工具 | 農(nóng)用車 | ||
步驟(簡略) | 清水反沖替出濾罐中臟水——配藥——互溶劑溶液浸泡3次(24小時)——4個濾罐同時用清水反沖——單個濾罐反沖。 |
重要環(huán)節(jié)注解:
篩選清洗劑:石英砂濾料污染主要是油污染,因此需要清洗劑具備很強的洗油去污能力,并且潤濕性要好,另外也要兼顧經(jīng)濟性。以前選用SLP-2油層清洗劑,洗油能力較強,但在使用中發(fā)現(xiàn)SLP-2油層清洗劑在水和油中溶解性差,很難按比例配成藥劑溶液,限制了其洗油能力的發(fā)揮,從而影響了石英砂濾料再生的效果。
通過技術(shù)指標比較和實驗室論證,SLP-2A互溶劑在水和油中都有一定的溶解能力,具有較好的洗油去污能力和潤濕性,同時化學性質(zhì)穩(wěn)定,不宜生成沉淀,非常適合配比水溶液清洗遭受油污染的石英砂濾料,因而此次采用SLP-2A互溶劑作為石英砂濾料的優(yōu)選清洗劑。按照每回濾料再生時清洗濾料三次,每次使用約0.5噸,加上無法抽取的底藥,計需SLP-2A互溶劑1.7噸。由于藥劑桶占地面積較大,并且屬于易燃易爆藥劑,大多數(shù)的污水處理站不宜存放,因此可委托供應(yīng)廠家備存,需要時用機動車隨時運送。
反沖用水:石英砂濾料被污染后,一般濾后水較臟,不能再作為反沖用水使用,因此需要從其他途徑獲取干凈的水源。結(jié)合大多數(shù)的污水處理站的生產(chǎn)運行現(xiàn)狀,調(diào)查可從2個途徑獲取水源。
一是選擇濾罐后的儲水罐(一般為注水罐)中的凈化水作為水源。只要濾料被污染發(fā)現(xiàn)及時,采取揩施及時,切斷臟的濾后水向下儲水罐的供水,注水罐中的存水就可作為凈化水使用,使用時只要倒流程,利用注水罐和反沖罐中的水位差,就可使注水罐中的存水倒回至反沖罐中;
二是當石英砂濾料被污染發(fā)現(xiàn)晚、未能及時切斷臟的濾后水向下儲水罐的的供水,儲水罐中的污水也被污染時,此時可暫用消防用水替代反沖水源,但須征求相關(guān)同意、聯(lián)系可靠時才可使用,并且需要自設(shè)管線引水,一般利用消防水龍帶往反沖罐中供水。
3.2、石英砂濾料再生方案的基本程序(步驟):
首先,用清水反沖替出濾罐中的污油;
其次,配藥。石英砂濾料被污染時一般是--組濾罐共同污染,為節(jié)省時間、提高藥劑利用率,通常清洗時一組濾罐一起進行。反沖罐上滿水時通常是滿足2個濾罐的反沖水量,一般約為180m3(加上底水),加入1.7噸的SLP-2A互溶劑,因此配藥比例一般約為:1:105。配藥時要注意攪拌混合,采取的方法是:先加入藥劑,在往反沖罐中大排量進水,這樣就可對藥劑形成強烈攪拌。
其次,用配成的SLP-2A互溶劑溶液沖洗、浸泡濾料3次,每次8小時;
再次,用清水同時反沖一組濾罐,替出濾罐中的洗滌溶液;
單個濾罐反沖,投產(chǎn)使用觀察對比濾后濾前水質(zhì)指標,評價效果。如效果不好,則說明污染太重,或石英砂濾料老化,此時就要考慮更換石英砂濾料。
4、預(yù)計效果的審定
4.1、選擇效果檢測指標
石英砂濾料被污染時,它對小油滴的化學吸附作用受到的削弱很大,因而表現(xiàn)在水質(zhì)指標上就是含油量居高不下,與其他指標相比受到的影響很大,通常出現(xiàn)濾前水與濾后水相比較含油量變化不大,甚至濾后含油更高的現(xiàn)象。因此選擇含油量作為石英砂濾料再生作業(yè)的效果檢測指標較為直觀有效。
4.2、應(yīng)達到的效果
根據(jù)目前采油廠給水站下達的濾后含油量指標:≤8mg/l。因此,該站的石英砂濾料再生作業(yè)結(jié)果也應(yīng)當是含油量≤8mg/l,否則就無實際意義,不如直接更換石英砂濾料,其他污水處理站的石英砂濾料再生作業(yè)效果也應(yīng)當符合這一原則。據(jù)了解,各污水站的含油指標大都在10mg/l左右。
4.3、預(yù)計達到的效果
當濾前水正常時(≤30mg/l),石英砂濾料再生作業(yè)完成后有把握將含油量控制在8mg/l以下。
5、效果檢測如下圖:
5.1、經(jīng)濟效益
延長石英砂濾料使用周期,當年減少2次更換。
經(jīng)濟效益計算如下:
石英砂濾料60噸×290元/噸×2次—(SLP—2A互溶劑)1.7噸×1100元/噸=32930元。
5.2、社會效益
縮短濾罐停產(chǎn)時率,消除石英砂濾料被污染后的負面影響,基本保證對濾前水連續(xù)合格的處理,使水站2005年的水質(zhì)達標率得到明顯提高。
6、對于石英砂濾料再生作業(yè)實施的鞏固及補充
6.1、加強對濾前水的監(jiān)控與管理(含油≤30mg/l,懸浮固體≤30mg/l),降低濾罐負擔,盡可能避免石英砂濾料層的疲勞和深度污染。
6.2、落實生產(chǎn)責任制,杜絕因操作不當引發(fā)的濾料層深度污染。
6.3、采用較為先進的石英砂濾料反沖洗技術(shù)
①提高沖洗水溫,在反沖罐上聯(lián)接熱水管線或在反沖罐中增設(shè)蒸汽盤管。
②水洗與氣洗配合使用,推薦使用:空氣管式表面沖洗裝置。
③反沖前在反沖罐內(nèi)添加少量的表面活性劑(SLP-2A互溶劑)。
6.4、每季度執(zhí)行一次石英砂濾料再生方案。
7、結(jié)論
(1)石英砂濾料被污染的情況在污水處理過程中不可避免,因此每個污水處理站都應(yīng)有自己的石英砂濾料再生作業(yè)方案。
(2)石英砂濾料被污染后受影響較大的水質(zhì)指標是含油量。
(3)石英砂濾料再生效果差是影響濾料截污能力恢復(fù)程度主要因素,石英砂濾料再生的關(guān)鍵在于能否得到及時科學的處理。
(4)SLP-2A互溶劑可作為石英砂濾料的優(yōu)選清洗劑。
(5)實踐證明,石英砂濾料被清洗效果的好壞,是關(guān)鍵在于藥劑的浸泡。
(6)恢復(fù)被污染濾料截污能力的這一課題,還有更好的發(fā)展前景,值得進一步探討。